Robottihitsauksen käytettävyyden parantaminen
Katajainen, Tomi (2021)
Katajainen, Tomi
2021
All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121325446
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121325446
Tiivistelmä
Opinnäytetyön aiheena oli tehostaa Peikko Finland Oy:n hitsausrobottiasemien käytettävyyttä. Työssä tutkittiin robottien nykyistä käytettävyyttä ja robottien hävikkien syitä. Tavoitteena oli muodostaa yritykselle ehdotuksia robottihitsauksen tehostamiseen.
Teoriaosuudessa käydään läpi tuotannonohjauksen eri ohjaustapoja. Lisäksi esitellään tehokkaita tuotannon tehostamisen menetelmiä kuten Lean, Six Sigma ja TPM.
Opinnäytetyön käytännön osuudessa mitattiin kahden robottihitsausaseman käytettävyyttä kahden viikon ajan. Tulokset analysoitiin ja määritettiin juurisyyt hävikeille. Juurisyiden perusteella tehtiin kehitysehdotuksia käytettävyyden parantamiseen.
Tutkimuksessa löydettiin toimenpiteitä, joilla robottien käytettävyyttä pystyy parantamaan. Lisäksi yritykselle ehdotettiin jatkotutkimuskohteita.
Teoriaosuudessa käydään läpi tuotannonohjauksen eri ohjaustapoja. Lisäksi esitellään tehokkaita tuotannon tehostamisen menetelmiä kuten Lean, Six Sigma ja TPM.
Opinnäytetyön käytännön osuudessa mitattiin kahden robottihitsausaseman käytettävyyttä kahden viikon ajan. Tulokset analysoitiin ja määritettiin juurisyyt hävikeille. Juurisyiden perusteella tehtiin kehitysehdotuksia käytettävyyden parantamiseen.
Tutkimuksessa löydettiin toimenpiteitä, joilla robottien käytettävyyttä pystyy parantamaan. Lisäksi yritykselle ehdotettiin jatkotutkimuskohteita.