Peitostusaseman modernisointi
Halminen, Jari (2016)
Halminen, Jari
Satakunnan ammattikorkeakoulu
2016
All rights reserved
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016083113930
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016083113930
Tiivistelmä
Opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin Oras Oy:n Rauman tehtaan valimossa sijaitsevan valukoneen kokillien peitostusaseman modernisointi. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa toimintavarma ja yksinkertainen pumppu- ja ruiskutusjärjestelmä.
Työssä uusittiin peitostusaseman pumppulaitteisto, sähkökeskus ja ohjaus. Profibus-väylän toiminta selvitettiin, ja vanha master-laitteena toiminut logiikka korvattiin uudella.
Korkeapaineruiskutuksen sopivuutta kokillien peitostamiseen testattiin käsiruiskulla.Testeissä käytettiin erilaisia suutinkokoja, ja testejä pyrittiin suorittamaan erilaisilla lämpötiloilla ja etäisyyksillä. Testien tarkoitus oli myös toimia tukena robotin ohjelman tekijälle. The purpose of this thesis was to design and implement modernization of the coating station. The coating station is stationed in the foundry at Oras factory Rauma. The goal was to design and implement a reliable and simple pump and coating system.
The project was to modernize the coating station pump system, switchboard and programmable logic controller. Functions of the Profibus network were figured out and replaced with new main controller.
The test was to try how the high-pressure spraying suits to coating of the mold. Tests were carried out with a manual sprayer. The test used different size spray nozzles, temperatures and distances. The results of the tests are also a support to the robot programmer.
Työssä uusittiin peitostusaseman pumppulaitteisto, sähkökeskus ja ohjaus. Profibus-väylän toiminta selvitettiin, ja vanha master-laitteena toiminut logiikka korvattiin uudella.
Korkeapaineruiskutuksen sopivuutta kokillien peitostamiseen testattiin käsiruiskulla.Testeissä käytettiin erilaisia suutinkokoja, ja testejä pyrittiin suorittamaan erilaisilla lämpötiloilla ja etäisyyksillä. Testien tarkoitus oli myös toimia tukena robotin ohjelman tekijälle.
The project was to modernize the coating station pump system, switchboard and programmable logic controller. Functions of the Profibus network were figured out and replaced with new main controller.
The test was to try how the high-pressure spraying suits to coating of the mold. Tests were carried out with a manual sprayer. The test used different size spray nozzles, temperatures and distances. The results of the tests are also a support to the robot programmer.